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【技术分享】电力监控摄像头静电整改案例


 测试要求


客户的产品是电力监控摄像头,产品表面是金属外壳,需要过IEC61000-4-2静电接触8KV,空气15KV测试。



整改思路


对产品从低到高先进行接触放电测试,从接触2KV开始进行测试。逐级加高直到产品出现异常为止,方便做整改依据。


产品描述


该电力监控摄像头由3块PCB板组成,两块副板,一块主板。每块PCB之间都有预留板子地与外壳地连接位。产品的外壳由全金属构成,表面有一层绝缘漆。



整改过程


1. 刮开产品表面的绝缘漆,对产品进行接触测试,测试4KV时发现产品会出现死机现象。


2. 把产品的外壳拆开,把板子裸露在外,直接对PCB板的地进行测试,发现测试3KV就会出现死机的现象。


3. 客户的板子与产品的外壳有预留接地点(接地点参考下图),有部分位置串有0欧电阻,先取下所有0欧电阻,进行接触放电测试,测试2KV时可以明显看到PCB上板子外壳地的连接点与PCB裸露的金属地出现拉弧现象,且测试时会出现卡顿现象,说明外壳地与板子地不能做到完全隔离。


4. 把三个板子上所有预留接地点上的板子地与外壳地都串0欧电阻,重新进行接触测试,从低到高,一直测试到8KV,发现会出现卡顿的现象,测试8KV偶尔出现死机的现象。



5. 小板与大板之间是通过普通的FFC排线进行连接的,试着在排线上加一层屏蔽。测试发现可过接触8KV,只是还是会出现卡顿的现象,测试后恢复正常。


6. 与客户沟通,看能不能在软件上进行更改,更改软件程序,测试接触8KV,还是会出现卡顿现象。接着测试空气15KV,也会出现卡顿。


7. 还原产品初始状态,重新拿一个没有进行过处理的样品,只对软件程序进行更新。测试接触8KV,空气15KV,测试中会出现卡顿的现象,但没有死机。



总结


经过以上过程的整改,发现直接进行软件程序的更改和对接地点、排线进行处理均能满足接触8KV及空气15KV测试,只是会出现卡顿的现象,只符合静电测试B类标准。通过与客户沟通,客户目前可以接受B类标准的静电测试。后期会与芯片厂商进行沟通和改善设计,看能否做到满足A类标准的接触8KV,空气15KV的静电测试。